oner 发表于 2014-8-7 18:17:56

51平衡小车再度优化强爆回归

因为51资源有限,电机脉冲频率太高导致数据丢失严重,我琢磨了下换了个方式来计数,稳定性能好很多了,抗干扰能力也强了。哥哥再也不用担心小车抖动问题了{:titter:} 。
不敢说比STM32的强,但是也快可以一拼了,谁叫一个是8位一个是32位啊,木有可比性啊。
原地站立误差可以控制在1CM之内,再也不用担心抖动问题了。
就转弯还不够漂亮,等考公务员再优化优化吧。明天起要闭关大半个月了。
推荐初学者做小车用51单片机,这样你就可以把51大部分功能都折腾一遍,真心话,学51学到家了以后用STM32也是触类旁通的事情了。嗯。考完试了再把small RTOS51也用上。这样才爽!
当然大牛就略过啦。哈哈。

按照国际惯例,先上视频,有真相:
http://www.tudou.com/programs/view/pzIATiEUM-8/



xckhmf 发表于 2014-8-7 18:23:33

{:biggrin:}蛮好,抖动应该是电机间隙的原因吧。我的也是。

oner 发表于 2014-8-7 18:27:53

xckhmf 发表于 2014-8-7 18:23
蛮好,抖动应该是电机间隙的原因吧。我的也是。

我觉得应该是51的只有8位PWM,控制精度不够产生的小小抖动。

mrcbf 发表于 2014-8-10 16:45:15

有个问题想请教一下楼主,速度环控制 读取的编码器值怎么转换为速度?是以什么为单位?

SMC 发表于 2014-8-10 20:05:31

这背景音乐屌爆了

oner 发表于 2014-8-11 09:25:54

mrcbf 发表于 2014-8-10 16:45
有个问题想请教一下楼主,速度环控制 读取的编码器值怎么转换为速度?是以什么为单位? ...

M法测速的话 直接当读到的脉冲为速度就好了 不必要转化

dongjiren2012 发表于 2014-8-11 19:56:57

飘过,顶起来

oner 发表于 2014-8-11 21:30:43

dongjiren2012 发表于 2014-8-11 19:56
飘过,顶起来

再上个视频:
http://www.tudou.com/v/tp79Hq3TOIQ/&rpid=59652036&resourceId=59652036_04_05_99/v.swf

资料之前发过:
[送出剩下的板子还有资料]51主控的两轮自平衡小车终于成...
http://www.amobbs.com/thread-5586510-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
页: [1]
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