yh1036164041 发表于 2013-8-19 16:34:11

平衡小车pid两边倒,兼mpu6050调零问题

小车会两边倒,用的是pd控制,都调了好几遍了还是不行,感觉快要倒了就是办救不会来,做过小车的来给点经验啊!
还有就是mpu6050出来的数据调零也不知道对不对,我是在把小车把平的时候的(必须用手扶着,小车自己不能立起来)通过蓝牙发数据加速度和角速度数据给串口,然后分别求几千次的和的平均,最后
void Angle_Calcu(void)       
{
        //------加速度--------------------------

        //范围为2g时,换算关系:16384 LSB/g
        //角度较小时,x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14
        //因为x>=sinx,故乘以1.3适当放大

        Accel_x= GetData(ACCEL_XOUT_H);          //读取X轴加速度
        Angle_ax = (Accel_x -110.69)/16384;   //去除零点偏移,计算得到角度(弧度)//主要就是修改这一行和下面的一行!!!调出来的值跟实际通电的时候差别很大!
        Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.1415926;   //弧度转换为度,


    //-------角速度-------------------------

        //范围为2000deg/s时,换算关系:16.4 LSB/(deg/s)

        Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H);              //静止时角速度Y轴输出为-30左右
        Gyro_y = -(Gyro_y -7)/16.4;         //去除零点偏移,计算角速度值,负号为方向处理//30
        //Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01;//角速度积分得到倾斜角度.       

       
        //-------卡尔曼滤波融合-----------------------

        Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡尔曼滤波计算倾角
}
这个程序来实现,求大神指导!

huhulixin 发表于 2013-8-19 18:24:11

你的车抖动大不大?

yh1036164041 发表于 2013-8-20 17:03:55

抖动可以调到抖很小的,但是那样的话一下子就倒了,倒动大一点的话可以坚持10秒左右,还是就是0点我一直在调,有的时候加上有线的电源,有一点点拉扯的力气它就稳了。。

flyxiaopei 发表于 2013-8-23 09:25:26

我现在也是这个状态,PID调到死也只能站个十来秒。。。我觉得是电机扭矩不够。。买了新电机,现在在等着电机到来

yh1036164041 发表于 2013-8-23 09:35:34

flyxiaopei 发表于 2013-8-23 09:25 static/image/common/back.gif
我现在也是这个状态,PID调到死也只能站个十来秒。。。我觉得是电机扭矩不够。。买了新电机,现在在等着电 ...

等你的好消息       可以了的话。。。记得通知我

sminder 发表于 2013-8-23 14:20:30

这程序能不能给看看---- Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡尔曼滤波计算倾角

yh1036164041 发表于 2013-8-24 19:32:03

flyxiaopei 发表于 2013-8-23 09:25 static/image/common/back.gif
我现在也是这个状态,PID调到死也只能站个十来秒。。。我觉得是电机扭矩不够。。买了新电机,现在在等着电 ...

我对左右两个电极测试调试过了,电机的阻力惯性都不一样啊,调不到一样的速度,觉得是里面轮滑油用完了应该,你有进展没?

NJ8888 发表于 2013-8-24 20:20:07

我想是电机力量太小

flyxiaopei 发表于 2013-8-24 21:32:14

yh1036164041 发表于 2013-8-24 19:32 static/image/common/back.gif
我对左右两个电极测试调试过了,电机的阻力惯性都不一样啊,调不到一样的速度,觉得是里面轮滑油用完了应 ...

两个电机肯定是不一样的。。。给的PWM也不同,我当时甚至给两个电机的PID参数都不一样,,,电机估计明天能到。。

flyxiaopei 发表于 2013-8-24 21:35:14

调得时候发现车只要角度大一点,电机死活都调不回来了,所以估计是扭矩不够。。。你用的什么电机

yh1036164041 发表于 2013-8-24 22:44:26

flyxiaopei 发表于 2013-8-24 21:35 static/image/common/back.gif
调得时候发现车只要角度大一点,电机死活都调不回来了,所以估计是扭矩不够。。。你用的什么电机 ...

恩,我的也是,你当初那个不痛pid成功了没?电机是12V的减速电机,没加12V稳压。

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:10:29

yh1036164041 发表于 2013-8-24 22:44 static/image/common/back.gif
恩,我的也是,你当初那个不痛pid成功了没?电机是12V的减速电机,没加12V稳压。 ...

就是我们论坛小米重力车的电机套餐,应该是可以的。。

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:11:37

NJ8888 发表于 2013-8-24 20:20 static/image/common/back.gif
我想是电机力量太小

{:mad:} ,没钱再买电机了,贵啊,不知道直接换无刷的可不可以?

LY新手上路 发表于 2013-8-25 09:16:04

yh1036164041 发表于 2013-8-20 17:03 static/image/common/back.gif
抖动可以调到抖很小的,但是那样的话一下子就倒了,倒动大一点的话可以坚持10秒左右,还是就是0点我一直在 ...

楼主怎么样了,我的也是,得用手放在车上,差不多能稳定,怎么办呀{:sweat:}

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:20:10

sminder 发表于 2013-8-23 14:20 static/image/common/back.gif
这程序能不能给看看---- Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡尔曼滤波计算倾角

当然可以,一起学习!
//**************************************
//处理mpu6050数据,卡尔曼滤波,求得角度值
//**************************************
//Kalman滤波,20MHz的处理时间约0.77ms;
void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)               
{
        Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先验估计

       
        Pdot=Q_angle - PP - PP; // Pk-先验估计误差协方差的微分

        Pdot=- PP;
        Pdot=- PP;
        Pdot=Q_gyro;
       
        PP += Pdot * dt;   // Pk-先验估计误差协方差微分的积分
        PP += Pdot * dt;   // =先验估计误差协方差
        PP += Pdot * dt;
        PP += Pdot * dt;
               
        Angle_err = Accel - Angle;        //zk-先验估计
       
        PCt_0 = C_0 * PP;
        PCt_1 = C_0 * PP;
       
        E = R_angle + C_0 * PCt_0;
       
        K_0 = PCt_0 / E;
        K_1 = PCt_1 / E;
       
        t_0 = PCt_0;
        t_1 = C_0 * PP;

        PP -= K_0 * t_0;               //后验估计误差协方差
        PP -= K_0 * t_1;
        PP -= K_1 * t_0;
        PP -= K_1 * t_1;
               
        Angle        += K_0 * Angle_err;       //后验估计
        Q_bias        += K_1 * Angle_err;       //后验估计
        Gyro_y   = Gyro - Q_bias;       //输出值(后验估计)的微分=角速度
}

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:22:08

LY新手上路 发表于 2013-8-25 09:16 static/image/common/back.gif
楼主怎么样了,我的也是,得用手放在车上,差不多能稳定,怎么办呀...

0点我觉得应该是调的没有问题了,现在新问题又来了,左右轮子转速完全不一样,前几天还好好的,现在是肯定没法平衡了,正在调轮子

LY新手上路 发表于 2013-8-25 09:27:03

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:22 static/image/common/back.gif
0点我觉得应该是调的没有问题了,现在新问题又来了,左右轮子转速完全不一样,前几天还好好的,现在是肯 ...

那你用的卡尔曼滤波程序,是网上那种不,我用的是那种,计算出的角度值滞后MPU的测量值,表现为测量值已经为正了,预测值还是负。

flyxiaopei 发表于 2013-8-25 09:42:30

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:10 static/image/common/back.gif
就是我们论坛小米重力车的电机套餐,应该是可以的。。

这次买的就是这款电机

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:49:12

LY新手上路 发表于 2013-8-25 09:27 static/image/common/back.gif
那你用的卡尔曼滤波程序,是网上那种不,我用的是那种,计算出的角度值滞后MPU的测量值,表现为测量值已 ...

在前面贴出来了,你看一下是不是

LY新手上路 发表于 2013-8-25 10:05:51

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:49 static/image/common/back.gif
在前面贴出来了,你看一下是不是

是你那种,你的有没有滞后现象

yh1036164041 发表于 2013-8-25 10:17:49

这个没去看,看其他人的帖子,好像是说只用p就可以调平衡,只是不稳,我不行啊~

yh1036164041 发表于 2013-8-25 10:40:03

LY新手上路 发表于 2013-8-25 10:05 static/image/common/back.gif
是你那种,你的有没有滞后现象

我把D去掉之后测试了一下,发现电机确实滞后了很多,偏了好几度才有反应!电机中间的死区你是怎么处理的?觉得死区很大,7,80啊

LY新手上路 发表于 2013-8-25 11:46:45

yh1036164041 发表于 2013-8-25 10:40 static/image/common/back.gif
我把D去掉之后测试了一下,发现电机确实滞后了很多,偏了好几度才有反应!电机中间的死区你是怎么处理的 ...

算出的值在加上一个值

暧鱼_的猫 发表于 2013-8-26 01:48:47

学习,明天好好看

yh1036164041 发表于 2013-8-26 19:25:44

暧鱼_的猫 发表于 2013-8-26 01:48 static/image/common/back.gif
学习,明天好好看

嗯加油

flyxiaopei 发表于 2013-8-28 14:03:12

换了电机以后立马站住了

yh1036164041 发表于 2013-8-29 15:37:32

flyxiaopei 发表于 2013-8-28 14:03 static/image/common/back.gif
换了电机以后立马站住了

是可以平衡了吗?我前几天可以平稳一两分钟了~但是后面还是往一个方向倒

flyxiaopei 发表于 2013-8-30 09:02:28

yh1036164041 发表于 2013-8-29 15:37 static/image/common/back.gif
是可以平衡了吗?我前几天可以平稳一两分钟了~但是后面还是往一个方向倒 ...

嗯可以了

qwerwe 发表于 2013-9-15 16:20:08

关注……

sclsdhlr 发表于 2013-9-15 21:15:46

是不是电机反应时间的问题?电机本来就跟不上控制需求,pid调的再好也没用啊

HTC 发表于 2013-9-16 15:26:48

yh1036164041 发表于 2013-8-25 09:10 static/image/common/back.gif
就是我们论坛小米重力车的电机套餐,应该是可以的。。

这个哪里买啊,能不能告诉我,我也想买

kmani 发表于 2013-9-23 23:27:47

本帖最后由 kmani 于 2013-9-23 23:31 编辑

楼主用的什么单片机呢?
反正51是不够用的,你描述的现象跟我以前用51做的平衡车是一样的。结论有二,其一:51计算能力不行,每秒钟只能控制不到40次;其二:没有电流反馈容易不稳,虽然说其它的反馈,比如转速也可以起到稳定作用,但是最本质的还是电流反馈。

记得那一年暑假,我第一次看到小车晃晃悠悠地立着的时候,高兴了几天,但是后来就高兴不起来了,因为一直晃,实在解决不了了。后来就总结了以上两点。

yh1036164041 发表于 2013-9-25 19:31:14

kmani 发表于 2013-9-23 23:27 static/image/common/back.gif
楼主用的什么单片机呢?
反正51是不够用的,你描述的现象跟我以前用51做的平衡车是一样的。结论有二,其一 ...

我用的单片机是C51的F410,虽然跟传统的51有点区别,晶振是24.5M的。

wang999505 发表于 2013-10-26 17:35:55

本司正在开自平衡独轮车,现在自平衡程序方面遇到问题,但愿能指教一下,本人电话:13612315729,QQ号:65343386

unitepower 发表于 2013-11-14 09:33:42

请教下,你得到数据直接是 16bit 是吧。电机反应慢如何控制?我也头晕,向你请教,谢谢!
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