x9fish 发表于 2015-2-10 14:59:17

我的四轴第一次飞行

本帖最后由 x9fish 于 2015-2-10 15:34 编辑

午饭后一个到广场草地试飞,一个人所以没法拍视频。


第一次玩四轴,小激动。

电池接通放好在草地,慢慢推高油门,四轴比较平稳的升起来。来多几次觉得有感觉了,一下推太高,四轴乌的飞到10米高。

隔壁帖子有说飞遥控的哈,当时我都没反应过来,关油门已经无效了,眼睁睁的看着四轴随着风向飘过草地到大路上。草地其实挺大的,20米见方。
四轴在天上高高的飘姿势不错啊,很稳当,几乎看不到摇晃{:lol:} 作为没有定点功能的四轴,表现可圈可点。

四轴飘,我也赶紧的跟过去,人到路边,四轴也到了单向四车道的中间。不知道是不是遥控信号过去了,四轴落下一点,然后翻滚落地。
还好路上只有几辆车,四轴没有砸到车,也没有被车碾,赶紧冒着生命危险过去拣过来。

机器断了一根桨,折了一跟,还能用,前进方向电机轴磨蹭大了,其它正常,还算挺耐摔。换过桨,继续玩,表现明显不如以前,起来就偏。遥控不熟练,基本是瞎飞。

前后玩了大半小时,用了1块多电池。除了了前面说的飞高10米情况之外,基本都在5米以下,看要出草地范围,赶紧关油门自由落地。

这次四轴开源活动,我算是基本完成任务。下来看看有没有条件和能力调调程序。

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下面说几条心得或建议:
1、遥控器有解锁,但没有加锁功能,每次给四轴加电时候很紧张,担心误触遥控器油门。
2、桨叶和脆弱,电机轴也比较容易变形,我没有把电机胶死在架子上,仅仅套进去,电机底部套塑料保护套。保护套套平,电机退进PCB圈到底,电机也就垂直了。撞击之下电机松动,有个缓冲,事后推回去就好。
3、ISP插针还是碰到了,焊盘揭开没断。回去502伺候,考虑在pcb侧面加点固定片。建议下次打板,ISP设过孔。
4、遥控的方向,调节力度太大了。昨晚试过,全舵左,左电机会停,这在空中肯定翻滚。把遥控方向调缓和点,最大力度也不会翻机的为好,大部分都当作是娱乐嘛,不玩极限动作。
5、遥控的控制范围,从实际使用看,5米有保证,10米外效果就不行。
6、配送的USB转串口,配的pl2302驱动不能用,折腾半天。看见大胡子图片显示340,另外找到驱动才行。


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补充:
白天阳光下四轴的led灯不和见,四轴方向很难跟踪和判断。使用不同颜色的桨是一个方法,可惜我只有2个顺时黑桨,其它买的都是白色。能不能在前向电机pcb臂,涂上不同的颜色。

ayumi8 发表于 2015-2-10 15:03:05

{:loveliness:}还好没砸到豪车,也飞起来了,可喜可贺。

x9fish 发表于 2015-2-10 15:04:53

ayumi8 发表于 2015-2-10 15:03
还好没砸到豪车,也飞起来了,可喜可贺。

可不是

补充一个提醒:

注意安全!!!!

砸到划到小朋友,那就麻烦大了。

makeflyeasy 发表于 2015-2-10 15:09:23

x9fish 发表于 2015-2-10 15:04
可不是

补充一个提醒:


关于ISP口断裂,解决方法:焊接两根质量好的细线到那个保护电阻上,再把线另一端焊到排针上。用502把细线固定在PCB上即可。我的也断了。。。目前就是这样用的,很好用,下回改用90度排针把。。。

x9fish 发表于 2015-2-10 15:15:58

makeflyeasy 发表于 2015-2-10 15:09
关于ISP口断裂,解决方法:焊接两根质量好的细线到那个保护电阻上,再把线另一端焊到排针上。用502把细线 ...

晚上回去再看看

或者直接在焊盘上,用小钻头开洞,不连通底面覆铜的刮掉覆铜,钻孔时焊盘线路断开了重新接。试好了告诉大家。

makeflyeasy 发表于 2015-2-10 16:01:03

程序更新2015-2-10 15:37 Rev1.5+遥控器程序Rev1.2:针对各位反映的四轴距离过远失控的情况增加了失控保护,在没有收到遥控器数据1秒后四轴进入失控保护状态,油门为一半少一点,以便缓慢降落,俯仰横滚方向舵自动归中。本次更新需要更新遥控器程序和四轴程序。

由于上传附件显示 SERVER IO ERROR,故用百度网盘上传:http://pan.baidu.com/s/1sjpyMEL

makeflyeasy 发表于 2015-2-10 16:03:05

起来就偏请按程序开源帖的教程更换动平衡被破坏了的电机。

makeflyeasy 发表于 2015-2-10 16:07:24

此外,你反映的:4、遥控的方向,调节力度太大了。昨晚试过,全舵左,左电机会停,这在空中肯定翻滚。把遥控方向调缓和点,最大力度也不会翻机的为好,大部分都当作是娱乐嘛,不玩极限动作。

本程序在空中即使打满舵也是不会翻的,你所反映的一边停转是正常现象,因为你的油门开得比较小,本四轴设置为打满舵偏移最大20度,但是不会翻。

makeflyeasy 发表于 2015-2-10 17:26:15

针对遥控器距离过近的情况,提出一点假设,有可能是滤波做得不好,导致输入进2401的电流不够纯净,结果就是工作不稳定,发射出的信号噪声大。建议在2401的供电部分加个耐压4V以上的大电容改善一下。挨着2401芯片旁边有个大的1206封装电容,外接电容并在那上面为宜,

Excellence 发表于 2015-2-10 17:30:31

不错。。。。



x9fish 发表于 2015-2-10 17:48:00

makeflyeasy 发表于 2015-2-10 16:07
此外,你反映的:4、遥控的方向,调节力度太大了。昨晚试过,全舵左,左电机会停,这在空中肯定翻滚。把遥 ...

对的,拿在手上,油门开得小。

x9fish 发表于 2015-2-11 00:59:56



isp插针改造完毕

x9fish 发表于 2015-2-12 16:07:47

本帖最后由 x9fish 于 2015-2-12 16:40 编辑

第一次安装单片机编译环境

下载keil,安装lic,需要pk51的,才能用到lx51。用stc isp v6.82i安装stc的芯片库和头文件,但是芯片库没有IAP15W4K58S,只有IAP15W4K32S。

打开遥控器和四轴的project,都编译通过,但都有下面的警告
*** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    NAME:    _NRF24L01_RXPACKET/NRF24L01

----------上面的警告,注释掉声明和定义就ok了。有点强迫症的感觉。

isakura 发表于 2015-2-12 16:22:18

问下,你这个是自己画的板还是买的套件??

x9fish 发表于 2015-2-12 16:28:00

isakura 发表于 2015-2-12 16:22
问下,你这个是自己画的板还是买的套件??

都是第一次上手的东西,包括单片机,包括编译环境,包括四轴,当然是先玩准备好的套件。

isakura 发表于 2015-2-12 16:56:34

x9fish 发表于 2015-2-12 16:28
都是第一次上手的东西,包括单片机,包括编译环境,包括四轴,当然是先玩准备好的套件。 ...

求套件购买地址,有相关资料,可以进行第二次开发吗

x9fish 发表于 2015-2-12 17:03:10

isakura 发表于 2015-2-12 16:56
求套件购买地址,有相关资料,可以进行第二次开发吗

这个论坛和板块有四轴活动。

活动外有套件可买,程序坛子有打包下载,也有最新更新。

4轴文档齐全,有源程序,还可以请教原作者,活动期间众多电工参与。。。多好的上手条件。

andy 发表于 2019-3-9 21:14:30

现今,我在香港准备收购一套二手大疆的四轴飞行器(二电池,一义电机,四轴一整套包能正常飞行的,港币二千五百大元)一整套机。
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